“我们很有信心!”提起“操检合一”试点推行工作,迁钢公司动力作业部管道作业区首席作业长吴学春志在必得。
从去年11月份开始,按照迁钢公司要求,动力作业部尝试推进“操检合一”,选取管道作业区为试点。管道作业区目前有57名职工,他们肩负着厂区460公里的管道运行工作,其中地上部分长达140公里。地上部分每天要巡检6次。该作业区还把2座污水泵站的日常维护工作承担了下来。在做好自身日常工作的基础上,他们积极探索“操检合一”工作模式。
动力作业部管道作业区紧紧抓住“设备和机能”这个关键点,打破原有的设备操作人员、点检人员、检修人员各司其职的管理模式,加强了对操作人员设备知识培训,使其能对所操作的同类设备进行日常点检、维护保养、自检自修、故障处理等设备管理。管道管理工作中,任务量最大、最艰巨的当属133个煤气管道排水器清理,这也是管道作业区需要首先拿下的“硬骨头”。排水器在煤气管道中的作用是收集和排出煤气管道中的冷凝水,气味特别难闻,清理难度大,长期由大包单位负责。该作业区只有一名职工曾经从事过排水器清理工作,有四名青工曾配合过管道施工,对排水器清理有一定的熟知。结合现状,管道作业区认真筹划相应准备工作,为清理排水器配备各种附件和工具。详细检查排水器运行状况,并制定清理方案。结合设备规程和操作规程,开展集中理论学习,逐字逐句抠规程。分批组织全员参加实操学习。针对清理工作的危险性,作业区还制定了清理过程中事故处理预案,并反复演练。
4月初,管道作业区从四班抽调精兵强将,摸着石头过河,开始了对煤气管道清理工作。起初,遇到了职工一定程度的抵触,特别是清理焦炉煤气排水器时,职工不仅身上沾满油污,还粘附了刺鼻的味道,即使用肥皂搓洗也无济于事。为此,作业区反复做工作,从思想上动员。清理工作能学到不少技术,同时从长远看能够为公司省下一笔不小的外委费用,认识到这些以后,职工积极性不断提高。最初一天清理一个排水器都难以完成,其后一天两个,甚至三个。本来由大包单位两个月清理的排水器,管道作业区职工仅用了20天便完成了。期间,不少职工主动要求参与到排水器清理工作中。
大家的积极性被调动了起来,技术和人才得到了储备。同时,责任更加清晰,排水器清理质量与运行质量实现了无缝对接。在清理过程中,大家牢固树立了“我的设备由我来维护”的观念,本着“清扫=点检”的原则,发现了不少潜在的设备缺陷和隐患。吴学春掰着手指算了一下,大家发现了排水器下降截门不严、需要更换的17处,需要改造的溢流管、底座和梯子平台12处,需要加泄水截门的排水器10个,需要更换的排水器14个。经与设计单位沟通,对排水器设计和使用方案进行变更和优化,撤下了10个排水器,省下近7万元的备件费。