过去大家都知道,油田单位一致被认为是“脏、乱、差”的环境代表,管理上的不到位导致了这种情况继续恶化,生产现场“跑、冒、滴、漏”的现象普遍,后来经过6S管理的实施整顿,使得全厂的面貌焕然一新,而且生产状况也越来越好,我们 来看看具体的效果。
(一)、“6S管理”的“整理、整顿、清洁、规范、素养、安全”的指导思想在第五采油厂生产、管理等各工作中的推广,使第五采油厂在经营、管理等方面取得了巨大的收益。由于环境的改变,职工的生活条件也得到了明显改善。
(二)、节能减排工作取得重大突破。我厂在建立健全采出水回注管理制度,形成逐层监督、分级落实管理模式的同时,积极推行“二排三严”管理法,应用集中破乳沉降脱水技术、清污平衡注水等技术,严格管理、定期监测,实现了采出水100%达标回注,既解决了产出水的排放,又节约了清水的消耗,同时也做好了环境保护工作,仅此一项一年累计节约能源总价值过百万元。随着跑冒滴漏的减少,能源的利用率显著提高。与此同时,伴生气发电量实现连年攀升。
(三)、人员劳动效率提高了。与其他兄弟单位相比,在生产任务屡创新高的情况下,实现人员最大化利用,节约了1/3的人力。
采用“6S管理”的实践过程对于第五采油厂来说就是一场转变观念的变革,是塑造信任的变革,更是推进管理的变革。“生产”与“管理”相结合并创造性的发挥,推动了原油生产工作的快速发展。也为企业带来了巨大的经济效益。
6S管理对采油厂的改变有目共睹,它对生产现场的改造效果非常明显,在取得成效的初期,要戒骄戒躁,继续努力,只有持续改善才能不断的创造出更高的效益,企业的发展才能走的更长久。